讲个发生在2020年的事儿,华东那边有家轮胎大工厂,一共开了12条硫化生产线,每天能做8000条轮胎。以前工厂排放废气的路子太粗糙,早就不符合环保标准了。那废气不光污染环境,搞得工人难受,连周边居民都有意见。老板干脆投下了1200万元,对废气处理系统进行了彻底的升级改造。 这个项目里废气的来源主要有三个:一是硫化机一开模具瞬间冒出来的毒气;二是整个硫化过程中一直在吐的低浓度毒气;还有就是胶料堆放在那里自然散发的气味。废气里主要的成分包括非甲烷总烃(NMHC),浓度一般在200到800毫克每立方米之间;硫化氢(H₂S)大概有10到50毫克每立方米;二氧化硫(SO₂)在5到30毫克每立方米;氨气(NH₃)也有5到20毫克每立方米,另外还混着一点点苯系物和醛类化合物。 为了把这些脏东西处理干净,厂里搞了一套“预处理+沸石转轮浓缩+RTO蓄热燃烧”的工艺。先给每条生产线都罩上密闭的收集罩,弄了个变频风机来调节风量,把这12条线的总风量拉到80000立方米每小时。 废气一进来先过不锈钢丝网过滤一下粉尘,接着进喷淋塔用稀碱液给冲一下,这一步主要是为了洗掉大部分的硫化氢和二氧化硫。 冲洗完的废气进到沸石转轮里头。这个转轮很厉害,能把量大但浓度低的废气变成量小但浓度高的气体,浓缩比例能达到10比1。 浓缩好的废气就去了三室RTO装置里。在850摄氏度的高温下把它们烧个精光,热回收效率能达到95%以上。 烧完的热气通过换热器冷却一下,最后顺着30米高的烟囱排出去。 经过第三方机构连续检测的数据显示:处理完后非甲烷总烃的浓度压到了20毫克每立方米以下,去除率高达97%;硫化氢和二氧化硫的浓度都小于1毫克每立方米;苯系物甚至没测出来。这套系统一年下来大概能少排180吨的VOCs,运行起来比老方法省了35%的电。