2009年,23岁的王爱华刚踏入石油行业,从擦拭方罐、搬运油管这些基础工作做起,把试油工的基本功练到了身体里。他先在北疆的常规井上磨练了多年,等到2015年,他决定挑战更高难度的工作。他跨过天山,投身到塔里木油田,这个充满挑战的“三高”井场。面对这里复杂的环境和设计图上密密麻麻的参数,王爱华感到前所未有的压力。他给自己立下规矩,每天围绕着现场的监督转三圈,把所有疑问都记录在笔记本上。经过六年的磨砺,王爱华积累了丰富的经验。他总共处理了30口三高井和6万兆的施工数据,这些宝贵的数据都被他存进了优盘里。2021年,王爱华回到了新疆油田工程技术研究所。这时,高探1井二次完井项目需要他接手。这口井面临着极大的困难——管柱被永久式封隔器卡死。王爱华必须把管柱取出来。 这个任务不仅需要高超的技术水平,还需要全面的监控能力。领导把“全方位监控”的重任交给了他。在近70天的作业中,他们遇到了井眼狭小、工具缺乏、泥浆密度窗口极窄等一系列难题。为了确保安全作业顺利进行,王爱华想起了在南疆见过的一种旋转控制头,他觉得这个工具可能会派上用场。王爱华向业主提出了这个方案,业主立刻拍板支持——“没有这招,作业很难收场”。 这次作业给王爱华留下了深刻印象:泥浆密度窗口仅有0.06克左右的浮动空间,稍微多一点就可能导致溢流事故发生。为了找到平衡这个敏感窗口的办法,王爱华与钻井工艺研究院的同事们连续熬了10个小时,把泥浆性能、管串结构和泵排压力等参数全部输入到软件中进行模拟计算。经过40次的模拟试验,他们终于找到了一个安全又有效的平衡点。王爱华说:“如果没有这套数据支持,我们可能会白白浪费上百万的资金。” 在这次高探1井作业中,整个团队紧密合作,把各自的职责发挥到了极致。阮东为了确定磨铣的最终位置在钻台上值守了两个小时,不断调整参数;李洪川则在有限的空间里精准对接各种管线设备;整个团队像齿轮一样相互咬合在一起。“地质工程技术一体化、方案组织协调一体化”的优势在这次作业中得到了充分体现。 当最后一次放喷口点火成功时,沉睡了600多天的高探1井终于苏醒了!合格的油样喷薄而出。那一刻所有人都涌向放喷区欢呼庆祝,只有王爱华独自留在室内记录数据:“作为控压人员,哪怕手发抖也不能离开岗位。”经过70天的艰苦奋战,王爱华把新疆油田最硬骨头的经验转化成了一套可复制的“精细控压冲砂磨铣”模板:从工具组合到软件模拟,从方案编制到现场执行都形成了标准化流程。 这不仅仅是王爱华一个人的成就,也是整个试油公司团队努力的结果:“成就甲方才能成就自己”的理念早已深入人心——地质、工程、组织一体化推进的模式让每一口井都成为了技术与效率的双重样本。 准噶尔盆地单井日产最高的“明星井”高探1井在70天内经历了6次打捞和7次磨铣才最终完成复产工作;塔里木油田是王爱华2015年开始挑战的新领域;新疆油田工程技术研究所是2021年王爱华回到的地方;李洪川是在受限场地里精准对接管线的人;阮东是为了确定磨铣位置在钻台上值守的人;钻井工艺研究院是王爱华和同事们一起熬通宵进行计算模拟的地方;6万兆施工数据是他在南疆六年积累下来的财富;30口三高井是他在塔里木油田完成的数量;40次模拟计算是他为了找到泥浆密度平衡点所做的工作;16趟钻和近70天是这次作业花费的时间;0.06克是泥浆密度窗口仅有的浮动空间;3.8兆帕是负压测试开始时油压骤降的数值;600多天是这口井沉睡的时间。