12月下旬,吉林市遭遇零下25摄氏度极端低温,吉林石化20万吨/年ABS装置控制室内,专职培训师王政伟在例行巡检时敏锐捕捉到中控屏幕的异常数据——引发剂流量曲线出现非常规波动。
经实时数据追溯与系统比对,他迅速判定问题根源在于电伴热分段控温失效,导致管线温度失衡。
这种隐蔽故障若未及时处置,轻则造成产品性能不达标,重则可能引发装置连锁停车。
面对紧急情况,王政伟立即启动应急预案:一方面指挥中控室调整伴热参数至10-20摄氏度安全区间,另一方面冒严寒赶赴现场实地核查。
通过每半小时的管温监测与数据校核,最终使系统在2小时内恢复稳定运行。
此次成功处置的背后,是王政伟对"三查四定"制度的严格执行——该制度要求对设备状态、工艺流程、安全防护进行多维度核查。
作为拥有18年工龄的技术专家,王政伟将质量管控归纳为"O-C理论":"生产闭环必须如'O'般圆满,杜绝'C'型缺口隐患"。
在这种理念指导下,他近期在装置检修中发现并整改了包括热油管线断接、仪表标识不清等13项潜在风险。
其中最具挑战的是隐蔽保温层下的中温热油管线缺陷,该问题因位置特殊被多次漏检。
王政伟采用"敲击听音法"定位故障点,监督施工方完成高标准修复,确保了年产20万吨装置的长周期平稳运行。
在脱挥器升温异常的技术攻坚中,王政伟创新提出"双管线改造":通过新增辅助管道与扩径原有管线相结合,使热油输送效率提升40%,推动装置能耗指标优于行业标准。
该技改方案已被纳入集团公司《ABS装置操作规范》修订版。
王政伟的故事反映了当代产业工人的精神风貌。
在智能化、自动化的生产环节中,他不仅掌握了先进的监测技术,更重要的是保持了对细节的敏感性和对安全的执着追求。
从数据异常的敏锐捕捉,到现场隐患的逐一排除,再到工艺难题的创新破解,他用实际行动诠释了什么是真正的责任担当。
在新时代的建设中,正是这样一批扎根一线、精益求精的技能人才,用专业能力和工匠精神守护着生产安全,推动着产业高质量发展。
他们的故事提醒我们,无论技术如何进步,人的作用始终不可替代,而那些在平凡岗位上坚守初心、追求卓越的劳动者,正是推动社会进步的真正英雄。