大庆油田创新轮循检调模式破解老区开发难题 水驱开发成效显著

老油田进入高含水、强递减阶段后,水驱开发面临“稳产难、控水难、调整滞后”的共性挑战。

采油五厂管理的杏南开发区开发已近60年,地层动用程度高、矛盾突出,分层注水井数量多、工况变化快。

一段时间以来,分层注水井检配合格率与方案符合率不尽理想,导致注水结构失衡、无效注水增多,含水上升速度加快,进而影响原油产量与开发效益。

如何在存量条件下把注水“管住、管准、管及时”,成为老区块提质增效的关键一环。

从原因看,传统管理模式存在周期偏长与反馈链条偏慢的问题。

技术人员通过两个月资料跟踪发现,原有4个月检配周期内,检配合格率在周期后半程出现明显下滑,尤其后两个月更容易形成注水“无效循环”:一方面,井筒及工具状态随时间变化,部分层段注入量与设计偏离;另一方面,层间矛盾在未及时纠偏的情况下被进一步放大,导致水窜与低效循环风险增加。

换言之,传统模式在早期能够满足基本管理需要,但在高含水后期对“精细、快速、闭环”的调整需求已显不足。

试验效果显示,注水管理的“快一拍”直接带来开发指标的“稳一步”。

在太19区块轮循检调试验区,日均产量由去年5月的140吨提升至目前的146吨,含水率由94.3%下降到94.1%。

在自然递减率10%以上的开采阶段,仍能实现产油小幅回升、含水小幅下降,说明注水结构优化与措施响应速度提升对遏制递减、控制含水具有现实支撑。

同时,方案符合率提升12.4个百分点,检配合格率保持高位,使连通采油井控含水、控递减的基础更为牢靠,为后续滚动调整、挖潜增效打下数据与工况基础。

围绕对策,采油五厂探索形成以“轮流—循环—检配—调整”为核心的轮循检调模式,关键在于压缩周期、提升频次、强化闭环。

新模式将测试周期由4个月缩短至2个月,作业区测试班每班每月测试井数由7口提升至16口,使异常层段能够在更短时间内被识别并完成调整,减少无效注水的时间窗口。

以太19区块高压测试班为例,实施后年调整井数由404口增至440口,而调整层数仅增加32个,表明调整更聚焦于“及时纠偏”和“精准微调”,并非简单增加工作量。

与此同时,水嘴调整幅度变小,有利于降低现场测试难度、减少耗时,测试人员还可同步排查设备状态,减少注水误差、提升注水质量,实现从“事后补救”向“过程管控”转变。

更值得关注的是,该模式引入差异化、个性化周期管理思路,体现精细管理的“分级治理”。

对连续3个周期检配合格率达到100%的井,周期可延长至6个月;合格率在80%至100%的井延长至4个月;低于80%的井保持2个月周期,以稳定可靠井“少打扰”、波动风险井“勤跟踪”。

这种“一口井一方案”的管理方式,既避免了“一刀切”造成的人力物力浪费,也把有限测试调整资源投向矛盾更突出的井与层段,提高投入产出效率。

从前景判断看,老油田开发正在从“增储上产”向“精细控水、系统优化、降本提质”加速转型。

轮循检调模式通过缩短反馈周期、提升注水质量、强化分层精准调控,为高含水后期水驱开发提供了可复制的技术路径。

下一步,随着试验经验的固化推广,若能进一步与数字化监测、动态分析评价和措施优选联动,形成“发现—诊断—调整—验证”的全流程闭环管理,预计将对降低无效注水、延缓含水上升、提升采收率产生更稳定的支撑作用,并为老油田高效开发拓展更大空间。

轮循检调模式的成功实践表明,老油田的开发潜力并未枯竭,关键在于通过科技创新和精细管理来激发新的生命力。

大庆油田的这一探索不仅为自身可持续发展提供了新的技术支撑,也为行业内其他老油田的高效开发提供了可复制、可推广的成功范例。

在国家能源安全战略背景下,继续深化老油田开发技术创新,对于稳定油气产量、保障国家能源供应具有重要意义。