吉林石化技师王政伟:中控屏幕前的精准把关者,用工匠精神守护生产安全

问题—— 数九寒天,装置运行面临低温带来的系统性挑战。

在吉林石化公司合成树脂(碳纤维)厂20万吨/年ABS本体法装置机柜间内,中控屏幕上引发剂流量曲线出现突发性大幅波动。

引发剂作为聚合反应关键物料,流量偏低将直接影响产品性能与稳定性,流量偏高则可能推高反应风险、放大安全不确定性。

异常信号一旦延续,既可能引发质量波动,也可能形成装置运行的安全隐患。

原因—— 面对曲线异常,车间专职培训师王政伟第一时间调取历史与实时数据,进行多维度比对、回溯与关联分析。

在排除常见干扰后,他将问题聚焦到引发剂管线的温控环节:电伴热采用分段加热方式,导致不同区段温度梯度与热量补偿不一致,叠加室外极寒环境,易造成局部温度偏离工艺要求,进而使流量控制出现“忽高忽低”的表征。

低温条件下,物料黏度与流动性变化更为敏感,任何温度波动都可能被放大为计量与输送的不稳定。

影响—— 从生产角度看,流量波动会带来聚合条件偏移,导致产品指标波动、过程控制难度增加,并可能引发后续调整频繁、能耗上升。

更重要的是,从安全角度看,反应过程对物料配比、温度和流量的稳定性高度依赖,异常若处置不及时,可能诱发连锁反应风险。

与此同时,装置开工前后若存在“看不见”的缺陷,如标识不清、密封瑕疵、管线未接通等,也会在投料、升温、补油等关键环节形成误操作空间,增加装置不确定性,影响稳产基础。

对策—— 针对引发剂流量波动,王政伟一方面在中控端迅速下达调整指令,要求优化伴热策略,将管线温度控制在10摄氏度至20摄氏度的合理区间;另一方面佩戴安全防护装备赶赴现场,对关键管线开展高频巡检:触摸管壁感知温度变化、核对现场仪表指示、与内操保持联络,确保调整措施在低温环境下有效落地。

不久后,对讲机反馈流量恢复稳定,中控曲线重新回归平稳。

隐患治理并未止步于一次异常处置。

在开工前的检查环节,他将“三查四定”落到细处,从细小密封问题到可能造成误判的模糊标识,逐项识别、逐项整改,强调以闭环消除“带病运行”的空间。

在热油管线排查中,面对位置隐蔽、被保温层包裹且易被忽略的中温热油管线,他采用敲击、听音、触摸等方式逐段核查,发现保温层下存在未接通断口,随即推动施工方返场处置,直至焊口质量达标,避免了后续升温与补油阶段的潜在故障。

在装置热油补油阶段,脱挥器温度迟迟无法达到工艺目标,现场一度焦灼。

他摊开图纸,结合运行数据反复核对管线能力与流程匹配关系,最终将问题指向管径偏小、流量不足的“瓶颈”环节,并提出针对性改造方案:在关键位置增设辅助管线,同时将原有管线扩径至1.5寸,以提升输送能力、改善补油效率。

方案实施后,热油灌注顺畅,脱挥器温度逐步回升并稳定抵达工艺要求,为后续稳定运行打下基础。

前景—— 业内人士指出,化工装置的安全与质量,本质上依赖于过程控制的稳定与隐患治理的前移。

随着装置规模化、连续化程度提高,工艺波动往往具有放大效应,风险处置必须更早、更快、更精准。

此次处置体现出“数据研判+现场核实+闭环整改”的组合方法,也折射出一线人员能力建设的重要性:既要懂工艺、懂设备、懂控制,又要在关键时刻做到判断果断、行动迅速、措施有效。

下一步,企业若能进一步在冬季极端工况下完善伴热策略标准化、关键管线温控与流量联锁预警、隐蔽工程验收与巡检制度优化等方面发力,将有助于提升装置抗风险能力,推动从“事后处置”向“源头预防”转变;同时,通过培训师带教、案例复盘与岗位练兵,将经验固化为制度和标准,可持续提升基层班组的处置能力与管理水平,为稳产增效与本质安全提供更坚实支撑。

在推进新型工业化的征程中,王政伟这样的技术工匠用专业与坚守诠释了"工匠精神"的时代内涵。

他们的故事启示我们,实现制造业转型升级不仅需要先进的设备,更需要培养一支既懂智能技术又扎根生产一线的高素质产业工人队伍。

当千万个"王政伟"在各自岗位上精益求精,中国制造的质量基石必将更加坚实。