吉林石化炼油厂全员搞创新,给厂里省下来超过三亿的钱

吉林石化炼油厂这次全员搞创新,给厂里省下来超过三亿元的钱。眼下能源行业正在大变样,竞争也越来越激烈,传统炼化企业想突破瓶颈、多赚钱,这是个大问题。吉林石化公司炼油厂找到了办法,就是让所有员工都参与进来,对症下药,找到了一条靠内部挖潜来提升效益的路子。 以前炼厂里普遍存在生产衔接不顺、资源利用不充分、高附加值产品太少的问题。拿吉林石化炼油厂来说,设备老晃悠不稳,重质油全靠往外卖,产品种类太单一,这些都拖了后腿。究其原因,一方面是流程复杂、技术太“杂”,容易出岔子;另一方面是一线工人的经验跟管理层隔着一道墙,好多好点子没被发现。 到了2025年,厂里工会带头搞活动,让大家一起提建议。大家围着“供产销储运”这条线转,围着怎么省能源、怎么优化工艺、怎么升级产品动脑筋。这一年光建议就收了6277条,用了5648条,还推动了36个重点项目落地。这一搞不仅赚钱了,连管理方式都变了样。 针对重质焦化蜡油和催化油浆没法用的难题,工厂听了建议采取了“分着存放分着炼再一起加工”的办法,结果这些劣质油全都在厂里消化了,再也不用发愁往外卖了。顺着这个劲儿往下推,把原油加工的计划细化了,上下游也连得更紧了。这一年全厂加工了995万吨原油,创下了建厂以来的新纪录。 在怎么炼油的事儿上,员工提了个“精准控制反应深度+把组分配得更细”的建议。靠着这个点子,油品调合的合格率直接冲到了99%,高标号汽油的产量也多了9.84%。柴油那边推行了全程精细管理,年产量一下子多了36.66万吨,低凝柴油的比例也上去了。另外把换热系统和压缩机都改进了一下,装置的热进料比例变高了,用的电也少了。 创新的效果不光在原料上管用。在石油焦的质量上大家下了功夫提了级别;蜡油加氢出的油还通过了飞机用的标准;芳烃装置生产的好东西更多了。这些变化让厂子在市场上更有底气了,也给咱们国家的炼油行业走高端路线指了条明路。 吉林石化炼油厂的经历说明,要是想让老厂子活得更好、变得更强,就得把一线工人的脑子动起来。现在大家都要高质量发展,就得通过好的制度把员工的好主意变成实实在在的效益。这么做不光能解决问题、多赚钱,还能让大家心往一处想、劲儿往一处使。这个案例也给别的厂子提了个醒:只有大家都动手、管理得细、技术跟上脚才行,这样才能在大变革里站稳脚跟,走好新型工业化这条路。