永坪炼油厂把天然气的用量降到了新低点,还没等喘气,绿色低碳的脚步就加快了。2025年10月,厂领导宣布了好消息:今年厂里省下了1789.88万元的成本,这个数字也是厂里历年的最高纪录。 这场硬仗是从“高耗能”向“低单耗”转变开始的。攻关团队一年多没闲着,硬是把每吨原油消耗的天然气降低了30.21%。这就好比是把制氢装置这个“贪吃鬼”管住了,不让它再浪费太多燃料气。 他们通过数据分析,找到了制氢装置能耗高的三大毛病:加热炉效率低、原料配比乱、炉温不稳。针对这些问题,他们搞了个“一炉一策”的办法:给炉子装低氮燃烧器和余热回收系统,热效率立马提高了6.2个百分点;开发了催化干气掺混模型,能实时调整进料比例,单耗又降了4.6%;引入多回路串级调节后,转化炉的出口温差从±15℃压到了±5℃,单耗再降25.6%。 2024年和2025年是关键的两年。等成绩单一出来,大家才发现:天然气节省了约1789.88万元,相当于一座3万千瓦的发电站一年发的电;废气排放量也减少了18%。 这只是个开始。永坪炼油厂没打算停下来,他们要把节能变成常态。下一步计划要继续挖深加热炉的潜力,目标是再降3个百分点;还要把智能优化算法用到加氢、重整这些“电老虎”上;最后打算请个“能源医生”常驻厂里,让大家养成节能的习惯。 越来越多的炼厂开始在“零碳时间表”上划线了。永坪炼油厂的做法说明,只要盯准了方向、办法用对了,老旧的设备照样能搞出大动静。