扎根溶出一线二十余年攻坚提效育才并重 中州铝业劳模徐雅君以匠心护航稳产增效

问题—— 溶出工序是氧化铝生产的核心环节之一,工艺条件高温高压、流程长、耦合度高,任何环节的波动都可能造成指标偏离、能耗上升,甚至带来停车风险。尤其机组检修期间,作业点位多、交叉作业频繁、施工队伍构成复杂,安全与质量管控压力明显增加。此外,矿石成分波动可能导致赤泥A/S等关键指标阶段性偏高,影响后续工序稳定,也制约产能释放和成本控制。 原因—— 一上,溶出机组开停车操作环节多,涉及参数调整、蒸汽负荷、取样化验、配比优化等多变量协同;标准不统一或经验传递不到位,容易出现时间拉长、资源消耗增加。另一方面,如果现场管理偏重事后处置,就难以及时发现隐患和趋势变化;再加上新员工成长周期长、岗位技能差异大,班组能力短板会继续放大系统波动。 影响—— 为保障装置稳定运行,现场需要既懂工艺又能组织的骨干力量,检修、开车、异常处置等关键节点实现闭环管理。溶出区域班长徐雅君自2003年转岗以来长期扎根现场,逐步成长为氧化铝制取高级技师、首席员工、首席技师。多年来,他围绕溶出机组的管线、阀门及参数曲线持续验证与优化,形成以问题导向、数据支撑、现场复盘为核心工作方法。面对矿石成分变化引发的指标异常,他组织工序人员跟班攻关,围绕取样、配比、外供蒸汽负荷和溶出温度保持等关键点联动调整,缩短异常持续时间,推动机组尽快回到稳定区间。这类攻关对稳定产量、控制成本、降低波动风险具有直接作用。 对策—— 管理与技术两条线同步发力,是提升系统韧性的关键。徐雅君将高压溶出机组开停车此“消耗多、波动大、操作复杂”的关键作业作为突破口,在现场调研和经验提炼基础上,形成并推广“高温高压溶出机组开停车操作法”。实践显示,该方法使开停车作业效率提升约20%,停车作业时间缩短1小时,同时减少矿浆、蒸汽等消耗,带来可量化的降本增效效果。 在安全管控上,他以“提前介入、跟班监督、过程把控、复核确认”为检修管理主线:检修前参与风险辨识和施工组织,检修中紧盯关键工序与交叉作业,检修后严格验收确认并组织开车,提高一次性开停车成功率,减少返工和二次风险。围绕标准执行,他组织班组绘制重点部位流程图,梳理机组开停车步骤,开展岗前培训、安全操作技能培训和新版作业标准培训,推动操作从“凭经验”向“按标准”转变。 人才建设上,他强调以团队能力保障装置稳定,通过岗位“传、帮、带”将多年积累的技术要点、异常处置逻辑和规范操作要求系统化传授给青年员工,促进整体技能提升。据统计,他先后培养技师3名、高级工11人、中级工16人,其中多人走上主操、班长和值班长岗位;部分主操在关键指标竞赛中表现突出。同时,他参与编写《溶出机组稳定操作指导意见》等技术文件,推动岗位操作标准化、规范化、程序化,为安全高效运行提供制度支撑。 前景—— 当前,有色金属行业加快向高端化、智能化、绿色化转型,氧化铝生产对稳定运行、能效水平和人才梯队提出更高要求。一线形成的操作方法改进、异常治理经验和标准体系建设,正在成为企业持续提升质量与效益的重要支撑。以徐雅君为代表的基层骨干,在守住安全底线的同时,通过工艺优化与人才培养把“稳产、降耗、提效”落实到每一次操作、每一项检修、每一轮培训中,为企业在复杂市场环境下提升竞争力提供支持。随着更多经验沉淀为标准、固化为流程、转化为人才,溶出系统运行质量有望提高,为产能释放与成本优化打开空间。

徐雅君的故事,是产业工人扎根一线的缩影。在推进新型工业化进程中,正需要这样长期坚守、持续改进的人,把个人成长融入产业升级。当更多劳动者以专注和韧劲打磨每一道工序、守住每一次开停车、带好每一名新人,“中国制造”的底盘将更稳,高质量发展的基础也将更扎实。