(问题)3月26日中午,海坨子至油气处理一站主干外输管线穿越哈达山渠标段出现泄漏。渠水短时间内出现油花,并伴有异味扩散。为防止风险扩大,对应的单位随即采取紧急停车措施,暂停输送并启动应急处置程序,在确保人员安全、环境可控的前提下组织抢修。 (原因)现场处置中,技术人员先对疑似区段进行检测排查,使用超声测厚对管壁状态扫描,并结合红外热成像辅助判断,最终在弯头与直管段连接处发现约3毫米裂纹。业内人士表示,此类微裂纹多与构件长期受力变化、焊接热影响区疲劳、介质冲刷及环境温差叠加等因素有关。具体原因仍需通过材料检验、焊口质量复核和运行工况数据继续确认,并据此完善后续治理措施。 (影响)外输管线是油气处理站外输体系的重要通道,若处置不当,泄漏可能导致介质扩散、二次污染,并因停输引发产量波动。此次泄漏发生在渠下穿越段,水体环境敏感,处置过程中需同时兼顾堵漏抢修与环保管控,对组织协同、技术手段和现场管理提出更高要求。 (对策)应急命令下达后,地面维修力量迅速到场,抢修人员按分工推进:一组负责开挖与作业面整理,一组构筑围堰并布设防扩散措施,专人承担安全与环保监护,形成“抢时间、控风险、保质量”的作业链条。抢修采取“切除更换”为主:整体切除旧弯头,同步更换新弯头及约一米直管段,焊接过程严格执行工艺与质量控制要求。更换完成后,现场进行1.5倍工作压力的强度与严密性试验,确认无渗漏、无变形后逐步恢复输送。时间节点显示,14时30分完成漏点确认,15时30分新管段就位,16时实现生产恢复,整体用时约3小时,较既定应急预案明显缩短。复产后外输运行平稳,日处理量恢复至约2800方。 (前景)此次处置表明,快速诊断与备件保障是缩短停输时间的关键,检测手段与应急组织的协同效率直接影响抢修效果。下一步,相关单位可从三上持续改进:一是对穿越段、弯头焊口等应力集中部位提高巡检频次,推广在线监测与异常预警;二是围绕“停输—隔离—检测—更换—试压—复产”流程优化预案,将实战经验固化为标准化处置清单;三是完善备件与装备前置储备,加强环保应急物资配置与水体敏感区联动演练,提升“早发现、快处置、少影响”的综合能力。
这次抢修既检验了企业的应急响应能力,也提示了基础设施老化带来的风险。在保障能源安全的背景下,如何在生产效率与设备维护投入之间取得平衡,如何把临时处置转化为长效机制,仍是行业需要持续面对的课题。正如现场指挥员所言:“每一次抢险积累的经验,都是筑牢安全生产防线的基石。”