吉林石化一季度增效3亿元 安全生产与节能技改双管齐下

问题:能源价格波动、化工行业竞争加剧、下游对高端化和定制化产品需求持续提升的背景下,炼化企业面临“既要安全稳定、又要降本增效”的双重压力;装置规模大、链条长,一旦安全状态波动或能耗偏高,都会直接影响产量、成本和市场信誉;同时,部分关键助剂与原料长期依赖外采,价格高、供应不确定,也限制了效益提升。如何在稳运行的前提下,把降本、增产和提质落实到可量化指标,成为企业一季度工作的重点。 原因:从行业共性看,炼化装置工况复杂、能源介质消耗大,蒸汽、电力、水、氮气、燃料等是成本主要来源;从企业自身看,部分装置仍处于爬坡与优化阶段,既要提升长周期运行能力,也要尽快打通关键瓶颈,才能在成本端和产品端同时形成竞争力。此外,下游客户对原料纯度和杂质控制提出更严要求,倒逼企业以更精细的过程控制和工艺优化提升产品竞争力。 影响:吉林石化一季度针对“安全、能效、技改、质量”四条主线组织生产经营,累计实现提质增效3亿元,反映出管理提升与技术进步对经营质量的直接带动作用。安全上,公司以冬季“百日安全生产无事故”竞赛为抓手,强化现场管理,开展隐患排查、参数优化和设备检修消缺,累计排查整治各类安全隐患及问题1476项,实现8117项作业全过程受控。装置安稳运行水平提升,为后续高负荷、长周期运行奠定基础,也减少了非计划停车带来的损失风险。 对成本影响最直接的是节能降耗。一季度公司推进节水、节电、节汽、节氮、节燃料“五项攻关”,通过测算、优化与改造相结合方式挖潜增效。节水方面,通过炼油系统两项技术改造降低除氧水和新鲜水消耗,并全公司开展水平衡测试,一季度节水56万吨;节电上,依据气温变化优化机泵、风机运行参数,精细调控负荷,累计节电1100万度;节汽方面,通过蒸汽管网并线运行降低线损、乏汽与凝液回收、采暖伴热热水化等措施,实现节汽24万吨;节氮方面,通过调整氮封压力、停用部分反吹用氮等,节氮76万立方米;节燃料方面,通过掺烧陈煤、使用低价高硫原煤、优化锅炉运行等,节约燃料成本2742万元。整体来看,这些措施既包含可快速见效的运行优化,也涵盖面向长期的系统改造。 对策:技改创新上,公司聚焦“外采成本高、供应不稳定”和“流程效率待提升”等问题,推动关键环节自给与工艺升级。以ABS装置所需高纯度CHP助剂为例,过去主要依赖外购、成本较高。企业通过优化工艺流程,将苯酚丙酮装置中间产物CHP转化为商品级助剂,单位成本较外采降低8500元/吨,年可增效800多万元。该举措不仅降低采购成本,也提升了供应稳定性和产业链韧性。 同时,公司推进C8抽余油加工流程优化改造等“十大技改”项目,并推进两套乙烯装置长周期高负荷运行等“十大揭榜挂帅”项目,带动运行指标持续改善。一季度,公司完成原油加工量250.3万吨,新老乙烯装置三烯收率分别达59.24%和57.89%,炼油单因耗能、原油综合损失率两项指标均达到历史最好水平。关键指标提升意味着同等资源投入下获得更多有效产品、降低综合消耗,为企业稳健盈利提供支撑。 在质量管控上,公司以市场需求为导向推进产品升级。35万吨/年苯酚丙酮装置投运初期,苯酚产品中二甲基苯并呋喃(2-MBF)含量虽达到国家优等品限值要求,但与部分客户更高标准仍存差距。企业组建技术攻关团队,优化与验证后,将2-MBF含量稳定控制在5毫克/千克以下,明显优于客户“≤15毫克/千克”目标要求。质量提升带动订单和利润同步改善,今年以来累计生产高质量苯酚产品5370吨,增效80余万元。实践表明,在供给结构调整过程中,满足高端需求、提升产品稳定性,是化工企业提升议价能力、应对周期波动的重要抓手。 前景:业内人士认为,炼化化工行业竞争正从“规模扩张”加快转向“安全韧性、能效水平与产品质量”的综合比拼。吉林石化一季度的表现显示,通过系统管理和针对性技术攻关,传统装置同样能够释放新动能。下一阶段,随着节能改造持续推进、技改项目效益逐步释放、装置长周期运行能力更提升,企业在降本、稳产、提质上仍有提升空间。同时,围绕关键原料与助剂的内部协同利用,有望继续降低外部依赖,提高产业链安全水平。面向市场端,若持续以客户指标为牵引,提升质量稳定性并丰富差异化供给,将更有利于在高端化工材料领域打开增量空间。

提质增效不是一次性的任务,而是长期能力建设的结果。守住安全底线、压降低能耗与损失、补齐技术短板、做优产品质量,才能在周期波动中稳住经营基本面、在转型升级中掌握主动权。吉林石化一季度取得的阶段性成效,表明了传统工业企业通过精细管理与技术进步提升发展质量的可行路径。