鞍钢股份冷轧硅钢厂西区一季度产量利润齐创新高:系统重构、技术攻关与激励联动破瓶颈

面对疫情波动和原料紧张等多重挑战,鞍钢股份冷轧硅钢厂西区管理层审时度势,年初将"巩固西区增效成果"列为核心任务,启动了产品结构调整、成本下降、技术改造三大战役,收效良好;该成功案例充分反映了国有企业在深化改革创新中的担当精神和执行能力。 产能瓶颈是制约西区发展的首要难题。轧机和重卷两道工序长期成为生产效率的短板。技术团队用一个月时间对生产程序进行逐条梳理,成功将轧机平稳运行速度提升30米每分钟,同时引进新材质轧辊,使辊系精度大幅改善。这一举措直接提升了轧辊寿命和轧制效率。此外,重卷机组通过优化设备参数和人员配置,整体效率再提升15个百分点,有效释放了隐藏产能。两项改进的叠加效应显著,为后续指标突破创造了必要条件。 产能释放后,厂部将工作重心转向质量和成本的双重提升。由主管厂领导直接挂帅的攻关小组锁定高牌号无取向硅钢35AW300-MZ与取向硅钢两大主力产品,针对常化冷却工艺进行深度优化。技术人员将冷却曲线精细化分割为16段进行控制,实现了边部加热温度的实时闭环调节,同步优化乳液冷却与窜辊参数。这多项精细化管理措施使得高牌号产品成材率同比提高0.9个百分点,取向硅钢成材率更是大幅提升4.42个百分点。针对热拉伸平整退火机组长期存在的边裂问题,攻关队连续调整开卷机涨径压力和入口辊正交角度,一举消除了这一顽疾,为成材率继续改善扫清了障碍。 指标制定得再好,如果执行不力也难以见效。西区管理层深刻认识到这一点,重新修订了绩效考核办法,建立了"高目标、强激励、低目标、弱激励"的差异化激励体系。产量、成本、安全等关键指标被细化分解到班组和岗位,绩效差距最高可达三倍,充分调动了全员的工作积极性。工会同步启动劳动竞赛,班产纪录不断被刷新。激励机制的完善带来了能源消耗的明显下降,高牌号无取向硅钢单位能耗下降至63元每吨,取向硅钢能耗下降至474元每吨。成本的下降直接转化为利润的增长,一季度西区利润创造了投产以来的历史新高。 从系统规划到创新攻关,再到精准激励,鞍钢硅钢厂西区用三步棋形成了相互支撑、相互促进的完整体系。产能的释放为质量改善提供了基础,质量的提升又为成本控制创造了条件,而精准的激励机制则确保了各项措施得到有效落实。这种系统思维和整体推进的方法论,值得同行业企业学习借鉴。

从被动应对到主动破局,鞍钢硅钢厂的实践印证了"向创新要效益"的硬道理。当更多企业还在成本竞争中挣扎时,这种以工艺突破带动全要素生产率提升的路径,为中国制造业高质量发展提供了新的解题思路。