问题:冬季低温、昼夜温差增大,钢轨、扣件、道岔等关键部位容易出现松动、偏移和磨耗等隐患。春运期间列车开行密度提升——站场道岔转换更频繁——设备受力与冲击更集中,细小缺陷也可能演变为行车风险。如何繁忙运输组织下把隐患消除在早期,成为现场维护的重点。 原因:一上,钢轨热胀冷缩明显,气温波动会带来轨道几何状态变化,影响轨距、水平、高低等指标稳定;另一方面,道岔联结零件和扣件系统长期承受振动与冲击,螺栓松动、部件磨损往往隐蔽且逐步加重,如不及时复紧、校正和修复,设备状态容易持续劣化。此外,部分站场曲线、渡线等区域结构更复杂,对维护精度和作业协同要求更高。 影响:线路设备状态既影响列车运行平稳和乘坐体验,也关系运输组织效率与安全底线。以道岔为例,转换与锁闭精度直接决定列车通过条件,一处螺丝松动、一个部件偏斜,都可能加剧冲击、加快磨耗,更影响通过速度、增加检修频次,带来运营成本上升和运能受限。春运客流集中、列车密集,线路“带隐患运行”的空间更小,需要以更严格的标准把控毫米级误差。 对策:针对上述特点,淄博工务段将线路检查、精调、打磨三类力量混合编组,形成“巡检发现—精调恢复—打磨修复”的闭环作业。1月30日7时,工长孙雷带领12名职工在丁公站站场开展集中作业。巡检环节由班组骨干李思进带队,通过逐项敲击、复核并记录,对道岔联结零件和扣件状态逐点排查,发现问题当场挂牌并同步处置。在27号道岔处,巡检人员发现一处螺栓出现歪斜迹象,随即组织复紧校正,确保关键部位紧固可靠。 精调环节依据前期轨道检查测量数据,作业人员逐枕测量、逐枕调整,系统整治散料、扣件松卸、轨距挡板等问题,采用标记调整量、精确复位等方法,将钢轨几何尺寸误差控制在0.3毫米以内。精调负责人魏琛介绍,冬季作业需充分考虑温差对轨道状态的影响,依托数据支撑,强化精细操作,确保线路精度达标并保持稳定。 打磨环节聚焦钢轨接触面修复。作业人员推动打磨机沿轨缓慢前移,对凹凸不平、轻微波磨等部位进行打磨整形,恢复轨头平顺性,降低轮轨冲击与噪声,延缓磨耗发展。通过巡检、精调、打磨一体化协同,现场实现隐患快速处置、质量同步提升,减少重复进场和工序衔接成本,提高维修效率。 前景:铁路运输高密度、高速度运行已成常态,线路维护将更依赖数据化检测、标准化作业和多专业联动。混编小队有助于打通工序衔接,把设备状态管理从“分段处理”转向“系统治理”,既提升现场处置速度,也更利于稳定维修质量。预计在春运等重点时段,此模式将进一步推广,通过加强预防性维修和精密整治,持续提升站场关键设备可靠性,为运输安全和运能释放提供支撑。
毫厘之间见功夫,细微之处显担当;严寒中坚守一线的工务人员,用精细到0.3毫米的标准守住安全底线。对误差的严格控制,不只是技术要求,更是对旅客安全的郑重承诺。正是这些在平凡岗位上的持续投入与细致作业,保障了春运期间列车平稳运行与旅客平安出行,也为铁路运输能力稳定发挥提供了有力支撑。