回收溴素一年能赚300万

这事儿得从头说起,有个大化工厂以前在做阻燃剂的时候,溴化反应釜、产品干燥还有储罐区老冒含溴的废气。以前那套老法子根本不管用,也没法达标。后来工厂狠下心投了1500万元重新搞系统,专门盯着含溴废气的性子来治。 具体来看,这些废气主要有三个来源:反应釜里出来的含溴化氢HBr和溴素Br₂的工艺气,还有产品干燥时飘出来的像十溴二苯醚这种有机溴化物,以及储罐大小呼吸排出的。这些废气加起来流量挺大,有2000立方米每小时,溴素浓度高得吓人,能到800毫克每立方米,里头还混杂着点有机溴化物。 既然是专门针对含溴废气搞的,工艺设计上就动了不少脑筋。先在低温冷凝系统(-15℃)里把大部分溴素冷凝下来回收,纯度能达到99.5%,弄回来还能接着用。接下来是化学吸收部分,搞了两个串联的喷淋塔。第一个塔用亚硫酸钠Na₂SO₃溶液把残余的溴素还原了;第二个塔再用氢氧化钠NaOH溶液把溴化氢HBr给吸收掉。 光这么处理还不够,后面还加了活性炭纤维吸附塔去抓有机溴化物,最后再用UV光催化氧化系统去搞定那些难分解的家伙。为了保险起见,还特意装了个在线溴素监测仪盯着浓度,旁边还备了应急碱洗塔这一手安全措施。 改造后数据挺漂亮:原先高达800毫克每立方米的溴素浓度现在降到了0.5毫克以下,溴化氢的去除率超过99.9%,有机溴化合物总量也压到了1毫克以下。光这一项改造就把空气变干净了,而且一年还能回收约120吨溴素。 这下好了,这钱没白花。虽然花了1500万元搞系统改造,但通过回收溴素一年能创收300万元左右。这既把污染物排放弄达标了,又能靠回收资源赚回本钱,算下来投资回收期也就短短三年。