最近啊,首钢矿业公司把智能化融合进选矿系统里了,把安全跟效率这两个基础给筑牢了。因为现在咱们国家要搞新型工业化、建制造强国嘛,老的传统矿业光靠老办法肯定不行。首钢矿业公司的唐首马铁矿,还有他们的李兴创新工作室,就用“智慧融合”这个法子,搞出了一些亮眼的成绩。他们用系统性的创新和智能化的改造,把传统生产模式给改了,让安全和效率这俩玩意儿的边界不断扩大。 先说顶层设计这块儿吧,唐首马铁矿是从体系开始搞的。他们把职工创新工作室当成了技术攻坚的先锋和孵化基地,不仅仅是修修补补那么简单,而是搭起了“技术研发-成果转化-人才培养”这一套闭环体系。这样一来,从发现问题到最后人才锻炼全流程都打通了。到了2025年,李兴工作室带着大家伙儿搞了33个技术创新项目呢。 再说安全这块儿,以前选矿流程多、环境又乱,全靠人工现场操作很危险。这次他们就换了个思路,“自动化换人、智能化减人”,就是想没人在场也安全。比如以前磨选系统的阀门得人工去调多麻烦,这次就用电控阀门代替了手动的,还搞了个上位机远程控制加液位联动算法。这下子不仅把人从体力活儿里解放出来了,控制也精准多了。 还有浮船水泵启停这事儿也变简单了。以前操作员得跑老远多步操作费时间也有危险。现在直接在集控室按一个键就行,彻底消灭了人员移动带来的安全隐患。 尾矿库液位监测也换了新花样。以前靠人工看标尺多危险啊。现在用高精度液位计和物联网传输技术就把数据实时传到网页上了。 最后看经济效益这块儿。以前14#皮带机头物料分配不均导致下游设备磨损严重,这次他们没搞修补而是改了个角度可调的分料装置。这下子物料均匀了处理能力提了15%呢。 以前料仓漏斗经常堵得很头疼得请人爬上去清或者雇水车来冲。现在他们自己做了个便携式高压清堵系统卡在漏斗上一按就行了响应时间从2小时缩短到了15分钟既安全又省钱。 总之唐首马铁矿的实践告诉我们传统产业升级不难关键是找对痛点用体系化思维把技术扎进去让产业走得稳当!