山东单县能源创新高盐水治理体系 实现环保效益与经济效益双赢

长期以来,矿井水处理是煤矿生产中的重要课题。其中高盐矿井水因含盐量高、离子成分复杂、浓度波动大,处理难度和成本都很高,既考验企业的环保能力,也直接影响区域水资源和绿色转型进程。单县能源把高盐水治理作为重点工作,通过系统工程思维推进工艺升级和运行管理,探索从"达标排放"向"资源化利用"的转变。 高盐矿井水处置不当会带来多重风险。盐分和硬度离子容易导致设备结垢腐蚀,影响系统稳定性和处理效率;简单外排或低水平处置则会加重环保压力,加剧地下水和地表水消耗,与节水型社会建设不相适应。对煤炭企业来说,关键是稳定达标的基础上实现水的回用、降低能耗和成本。 这些问题的根源在于两个上。一是矿井水水质受地质条件、开采强度、季节变化等影响,盐分和离子浓度波动明显,传统单一处理手段难以兼顾去除效率和经济性。二是高盐水深度处理往往能耗高、药剂消耗大,缺少全过程控制和精细化运维容易出现"处理了但用不起、达标了但不稳定"的困境。随着环保标准提高和水资源约束增强,技术创新和节能降耗成为必然选择。 单县能源引入并完善了"预处理+多级膜浓缩+蒸发结晶"的全流程治理体系。矿井水先进入调节环节进行水质均衡,再经反应和过滤等工序去除悬浮物和影响膜系统运行的杂质,随后通过多级膜浓缩逐步提升分盐效率,最后进入蒸发结晶系统实现水盐分离。这套工艺在提高对钙镁等易结垢离子的控制能力的同时,减少了占地和药剂消耗,有利于提升长期运行的稳定性。处理后的水达到回用条件,结晶产出的盐和副产物得到规范处置和资源化利用,实现了矿井水从"负担"向"资源"的转变。 项目运行后效果明显。处理合格的矿井水用于工业广场喷灌、消防、空调供暖等环节,减少了对地下水等新水源的取用,有助于缓解区域水资源压力。通过将高盐水治理纳入生产经营体系,形成"治理—回用—再节约"的闭环,推动绿色矿山建设从点状治理向系统治理转变。系统日处理矿井水约1500立方米,全年处理废盐约450吨、污泥约580吨,在提高水资源回用率的同时,促进了固体副产物的规范管理。 在"治得好"的基础上,单县能源更追求"治得省"。今年以来,项目对部分高耗能电机加装变频器,根据负荷变化进行智能调节,降低了吨水处理电耗,同时减少了设备冲击和机械磨损,延长了关键设备寿命。企业还建立了运行考核和日常监测机制,对关键水质指标进行常态化检测,确保处理系统长期稳定、回用水质可控。通过"工艺先进+节能改造+精细运维"的组合拳,将环保投入转化为可持续的管理能力和竞争优势。 随着煤炭行业绿色低碳转型深化,高盐矿井水治理正从单一环保项目升级为资源循环体系的重要环节。单县能源表示,下一步将继续在节能降耗、水资源循环利用等方向寻求突破,逐步拓展回用场景,向生产和生活用水更广领域延伸。从更宏观的角度看,以技术治理带动资源化利用、以制度化管理保障系统稳定运行,将为煤矿企业高质量发展提供绿色支撑,也为同类矿区治理提供可借鉴的实践样本。

单县能源的高盐水治理实践表明,环保治理与经济效益并非对立,而是可以实现有机统一的;通过科技创新和管理优化,曾经的环保难题可以转化为新的发展机遇。此案例为煤炭行业绿色转型提供了有益借鉴,也反映了国有企业在生态文明建设中的责任担当。在新发展理念指引下,越来越多的矿山企业正在用实际行动诠释"绿水青山就是金山银山"的深刻内涵,为建设美丽中国贡献力量。