多措并举推进降本增效与绿色转型 陕煤层气钻采分公司前九个月创效近八百万元

在陕西省煤层气钻采分公司晋中区块的钻井现场,一场静悄悄的能源革命正在进行。

往日轰鸣的柴油机声已被平稳的电网电流声取代,王峰井田地面抽采区曾需付费外处理的排采水,如今通过管道输往邻近煤矿,成为可循环利用的资源。

这些看似微观的变化,正是该公司推进高质量发展的生动缩影。

数据最能说明问题。

2025年1月至9月,陕西省煤层气钻采分公司通过一系列精准降本举措,累计实现效益790.06万元,其中仅9月单月降本就达83.87万元。

这组亮眼的成绩单背后,是公司对成本管理理念的深层次思考与实践创新。

从源头管控入手,该公司采购团队在巴拉素、新街、宁夏乃至海外等多个项目中反复比价、精准议价,采购人员兼具"谈判专家"与"市场分析师"的双重角色。

公司服务中心负责人强调,采购不仅追求价格低廉,更要实现物有所值与供应稳定的统一。

通过持续努力,前九个月泥浆材料单价同比下降6%,各类采购累计节约27.29万元。

这体现了从"一分一厘"精打细算到科学决策的管理升级。

更具突破性的是"油改电"绿色钻井模式的推广。

该公司大力推行电驱钻井设备,单井柴油成本下降24.66万元,不到一年时间内累计节支高达120.79万元。

30钻机项目经理李靖介绍,相比柴油,电价更加稳定,能源成本直接减半,电驱设备输出平稳、动力更强,钻井效率也随之提高。

曾经困扰井场工作者的柴油机"跑冒滴漏"问题也成为历史,既解决了能源浪费问题,又改善了作业环境。

这一变革充分说明,绿色发展并非企业的额外负担,而是实现提质增效、高质量发展的重要途径。

在流程优化方面,该公司通过重新设计生产工艺,实现了经济效益与环保效益的统一。

王峰项目的排采水处理改造就是典型案例。

以往每方水需花费10元进行处理拉运,如今通过与技术部门及矿建公司协作,铺设专用管道,将废水转化为可利用资源。

前九个月,2.71万方排采水实现循环利用,节约处理费用27.10万元,既降低了成本,又保护了环境。

在管控外部成本上,公司充分发挥市场竞争机制的作用。

从录井服务到定向技术,每项外包业务均经过严格的市场比价与谈判。

成本管控部门负责人表示,公司将每份合同都视为一场"价值采购"实战。

前九个月,通过引入竞争、细化标准,累计降低外包成本207.92万元。

更值得关注的是,该公司在降本增效的同时,实现了内部能力的提升与队伍的成长。

定向工程师朱师傅自豪地说,自己干活成本清晰、响应迅速,队伍也在实战中得到锻炼。

今年以来,公司定向技术团队从"学习者"快速成长为"主力军",盘活了闲置的定向资产和人员队伍,在巴拉素等项目已独立完成多口井施工。

前九个月,自营定向工程节约外包成本144.80万元。

这表明,降本增效不仅是短期的财务指标改善,更是企业内生竞争力的提升。

公司经理程建文表示,这120万元的节支不仅仅是报表上的数字,更是信心的印证,证明绿色发展不是负担,而是企业提质增效、实现高质量发展的"金钥匙"。

这一表述深刻揭示了该公司降本增效工作的本质——从分厘之省到"油改电"革新,从一滴水的循环到一支队伍的自立,已经超越单纯的成本削减,演进为涵盖新发展理念、运营模式与技术能力的系统性升级。

陕煤层气钻采分公司的实践表明,传统能源企业的转型升级需要突破单纯成本控制的局限,构建技术革新、管理优化、绿色发展的三维体系。

当每一滴废水都成为资源,每一度电力都转化为效益,这种全链条的价值重构,正是新时代能源企业高质量发展的生动注脚。

其经验对于正处转型攻坚期的能源行业,具有重要的示范意义。