有个在华东地区搞大胶合板生产的厂子,每天要产出800立方米的工业废水,以前用的那个简单沉淀池早就不够用了,因为现在的环保要求越来越严,光靠那个是没法达标排放的,必须得弄个专业的废水处理系统才行。这一整套工程总共花了350万元左右,设计的处理能力是每天200吨。厂里产生的废水主要有三种:一种是木材蒸煮出来的,里面有很多木质素和半纤维素,COD能到8000到12000毫克每升;还有一种是洗胶黏剂用的,甲醛浓度大概在200到500毫克每升;剩下的就是洗设备的水,里面有细小的木屑和表面活性剂。这种废水有个特点,就是有机物含量高、悬浮物多、生物降解性不太好,而且pH值会在4.5到9.0之间大幅度波动。 针对这些情况,设计人员想了个组合办法:先做物化预处理,再进生化处理,最后再进行深度处理。在预处理这一步,先用格栅把大颗粒木屑和杂质给滤掉;然后把水倒进调节池里调一调水质水量;接着往里加PAC和PAM来混凝沉淀,这一步能把差不多60%的悬浮物和30%的COD给去掉。到了生化处理阶段,先把水放进UASB厌氧反应器里让它发酵24小时,这样能去掉65%以上的COD;之后水会进入好氧MBR系统里通过膜过滤;最后这一阶段会用到Fenton氧化法来对付那些很难降解的有机物;最后还要用活性炭把水吸附干净。 等这个系统稳定运行之后,测出来的水质完全达到了《污水综合排放标准》GB8978-1996里的一级标准:COD降到了80毫克每升以下(去除率超过98%),BOD5小于20毫克每升,悬浮物低于30毫克每升,甲醛更是一点都没测出来。这个项目每年大概能减少280吨的COD排放量,回收回来的木质素副产品还给厂子带来了额外的经济收益。