中国兵器江南工业集团特种作业分厂,是江南工业集团的一个重要组成部分。最近,这个分厂在批量生产D系列产品的时候,遇到了两个大麻烦,把生产进度和质量都给卡住了。这个产品的关键部件是一个套筒,结构非常特殊,加工起来难度极大。套筒最薄的地方只有0.5毫米厚,而且两端是铝合金镶件,中间是非金属材料。加工过程中,铝制的部分在被卡盘夹持切削时很容易变形,导致尺寸超差、精度不达标。另外,这个产品还有个挂丝部位,装配时容易滑落、连接失效。为了这些问题,江南工业集团的青年攻关小组主动站出来解决难题。他们先集中精力攻克套筒变形的问题,多次进行技术研讨和尝试传统方法都没有效果。于是他们换了个思路,在热处理回火撑圆工艺中汲取灵感,发明了一种内撑式工装方案。这个方案通过内部刚性支撑来抵消外部夹持力,从原理上杜绝了工件变形。试验成功后套筒变形问题彻底解决了,并且提高了生产效率32.5%。紧接着他们又把注意力转向了挂丝结构的优化改进。原来的圆柱形挂丝缠绕容易打滑且受力不均匀导致脱落。他们经过分析改进为圆锥形尖齿结构,这样在缠绕时纤维丝可以更好地受力。这种创新设计不仅解决了挂丝滑落和缠绕失效的隐患,还大大提升了连接稳定性。经过这次优化改进后,产品连接稳定性大幅提升,给批量生产扫清了障碍。青年攻关小组的努力使得这个项目顺利完成。