陕西煤层气钻采分公司创新管理模式实现降本增效 九个月节约成本近八百万元

问题——在煤层气勘探开发领域,钻井周期长、能源消耗大、服务外包比例高,叠加市场价格波动与环保约束趋严,企业若仍依赖传统“粗放投入”,容易出现成本刚性上升、利润空间被挤压等问题。

晋中区块部分井场过去柴油机驱动带来的燃料成本、设备维护与现场污染等矛盾较为突出;排采水处置长期依赖外运外处理,也形成持续性费用支出。

原因——一方面,钻井施工对动力系统稳定性和能耗敏感,柴油价格波动与设备“跑冒滴漏”易放大成本不确定性;另一方面,生产链条涉及采购、外协、运输、处置等多环节,若缺少前端标准化与全过程管控,容易出现“看得见的成本降了、看不见的成本又起来”。

同时,技术与队伍能力若长期依赖外包,既推高费用,也不利于形成可复制的管理与技术体系。

影响——针对上述痛点,该公司以“抠细节、抓关键、建机制”为思路推进系统治理。

数据显示,2025年1月至9月公司通过一系列精准措施累计实现效益790.06万元;其中9月单月降本83.87万元,体现出措施落地后的边际效果正在显现。

更重要的是,降本并非单纯压缩开支,而是带动能效提升、流程顺畅与绿色转型,为后续稳产增效提供空间。

对策——一是强化源头管控,推动采购从“比价格”向“比价值”转变。

公司在多个项目中实施比价议价与供需研判,强调“价格合理、供应稳定、质量可控”。

前9个月泥浆材料单价同比下降6%,累计节约27.29万元。

二是推进能源结构优化,以“油改电”带动成本与效率双降。

在晋中区块钻井现场,电驱替代柴油驱动后,单井柴油成本下降24.66万元,累计节支120.79万元。

电能价格相对稳定,叠加电驱输出更平稳,有助于提升钻进效率并减少现场污染与安全隐患。

三是以流程再造挖掘“隐性成本”。

王峰井田通过铺设专用管道,将原本需付费外处理的排采水输送至邻近煤矿实现循环利用,前9个月2.71万立方米排采水实现回用,节约处置费用27.10万元,实现经济效益与环境效益叠加。

四是压降外部成本与能力内化并举,提升自主保障能力。

公司对录井、定向等外包服务引入竞争机制、细化标准、强化谈判,前9个月累计降低外包成本207.92万元;同时盘活闲置定向资产与人员力量,推动自营定向从“跟班学习”转为“独立作业”,前9个月自营定向工程节约外包成本144.80万元,队伍在实战中成长,响应速度与现场协同能力同步提升。

前景——从行业趋势看,煤层气开发正从“扩规模”向“提效率、重合规、强协同”转变,绿色低碳与精益管理将成为竞争分水岭。

该公司以能源替代、资源循环、采购优化、能力自建构成的“组合拳”,不仅带来阶段性财务收益,也为建立可复制、可推广的成本管控体系奠定基础。

下一步,若能在电驱装备适配、数字化成本核算、供应链协同与关键技术自研等方面持续深化,降本增效的成果有望从“单点突破”走向“系统领先”,并在更多区块与项目形成规模化效应。

当不少企业仍在"保效益"与"促转型"间艰难平衡时,陕煤层气钻采分公司用实践证明:绿色发展不是成本而是机遇,技术创新不是支出而是投资。

其以毫米级精度抠成本、以系统性思维谋转型的实践,不仅重塑了企业自身的竞争力,更折射出中国能源产业向质量效益型发展的时代转向。

这场静水深流的变革,正在为行业高质量发展书写新的注脚。