在煤炭产业转型升级的大背景下,山东能源枣矿集团付村煤业依然保持商品煤产销量、营业收入等主要经营指标行业领先的良好态势。
这一成绩的取得并非偶然,而是源于该矿坚持将创新作为核心竞争力的战略选择。
付村煤业经理侯晓松表示,无论面对何种发展难题,该矿始终将创新置顶,构建覆盖科技、管理与"五小"成果的全员创新创效体系,激发全员创新热情,将创新力转化为护航矿井高质量发展的内生动力。
设备维修领域的创新突破最为显著。
付村煤业设备制修厂打破"凭过往经验决策"的惯性思维,围绕提高效率、降低成本的目标,积极实施管理创新,探索大型设备"精准鉴定+精确维修"的新模式。
这一创新举措取得了令人瞩目的成效:自主维修率从65%提升至95%,外委维修费用占比从75%降至15%,液压支架、采煤机等大型设备外委维修费用较之前降低900余万元。
以MG750采煤机关键部件摇臂维修为例,传统整机维修模式需花费32万元,而采用新模式对摇臂进行精准鉴定,由专业外修负责关键部件销轴孔修复,自主维修负责常规部件防护板更换,仅此一项就节省17万元的外委维修费用。
这一管理智慧既为矿井节省了"真金白银",又使该厂获得了中国安全技术奖三等奖、山东省科技金桥奖二等奖等荣誉。
安全生产领域的技术创新同样成效显著。
随着矿井服务年限延长,井下大面积采空区密闭压差波动存在潜在的安全隐患。
付村煤业改变以往事后灾害治理的旧思维模式,实施《大面积采空区密闭压差波动机制与均压自动调控技术研究》项目,建立基于封闭区压差阈值的调控机制,确保矿井采空区内有毒有害气体参数稳定赋存。
这一创新项目提高了矿井的安全系数,为职工生命安全提供了有力保障。
采区划分和工程施工领域的创新改革更是实现了多重突破。
传统的按采区划分工作面、用综掘机刷切眼的"老把式"存在诸多弊端:综掘机刷切眼需单独调配掘进设备,扩刷后工序衔接繁琐、大跨度顶板暴露时间长、煤壁稳定性差;按采区划分则会造成剩余边角块段越来越多,工作面越来越不规则。
付村煤业创新实施《采煤机扩帮切眼高效施工关键技术与多场景应用研究》,既大幅缩短了扩刷与安装衔接周期,较综掘机扩刷工艺缩短12天,又大幅减少了安撤期间人工、设备租赁成本。
同时实施《基于地质条件动态响应的采区边界精细化调整技术研究与应用》,改为按地质单元重新划分采区边界。
这一创新的具体应用效果突出。
该矿将原83采区马集断层与大巷保护煤柱之间的区域全部划为东十采区,通过精准优化采区边界,把原先隶属于两个采区的50万吨小面合并为东十采区一个100万吨的大面开采。
这一调整使3上3下煤层共减少四条回采联络巷和两个切眼的掘进工程量1300余米,还多回收煤炭资源7万吨,共计创效8850万元。
这两项创新成果因其显著的经济效益和安全效益,被该公司评为科技创新一等奖。
付村煤业的创新实践表明,创新不仅是解决"卡脖子"难题的有效途径,更是推动矿井高质量发展的根本动力。
该矿建立的全员创新创效体系,充分调动了全体职工的创新积极性,形成了"人人参与创新、人人贡献创新"的浓厚氛围。
这种创新文化的形成,为矿井应对市场变化、克服生产难题提供了源源不断的智力支撑。
付村煤业的创新实践揭示了一个深刻启示:在能源革命与数字革命交汇的时代,传统煤炭企业要实现突围,必须打破路径依赖,将创新从口号转化为制度体系和实际行动。
当"经验主义"让位于"数据决策",当"按部就班"升级为"动态优化",老矿区同样能焕发新生机。
这一案例也为正在实施"双碳"战略的能源行业,提供了转型升级的微观样本。