咱们来说说那个泰安二期抽水蓄能电站,这地方可是山东省“十四五”的重点项目,总共能装上180万千瓦的发电能力。就在2月5日,水电六局承建的那个大家伙——TBM机器,算是彻底干完了全部的活儿。这个TBM机器个头可不一般,足足有300吨重,全长47米,刀盘直径3.53米,弯来拐去最窄的时候也就30米半径。这一趟掘进下来,它一共挖了4094米深。 掘进的路线是螺旋下降式的,一共四层叠在一起。最难的是面对那30米的最小转弯半径,六局的团队在设计这台设备时就开始琢磨怎么解决了。他们给主机结构和推进系统都加固了刚性,用了分体式刀盘设计加上动态纠偏系统。这么一来,哪怕在非常狭窄的弯道上,TBM也能稳稳当当走直线。施工时他们还用上了激光导向和视觉测量系统,避免了机器卡住或者跑偏这种老问题。 除了转弯难走,遇到大坡度或者突然涌水也很头疼。为了防止溜车和漏水,设备还加装了防溜车和抽排水系统。这次技术上的一个大突破就是解决了“双通道半断面渐变偏载掘进”,说白了就是一边挖一边还要悬空作业。六局的团队通过精准计算地形和压力数据,调整掘进速度和方向。他们让机器“二进二退”来回倒腾,最后顺利把厂房排水廊道和引水下平洞排水廊道给连起来了。 碰到岩石碎、裂隙多这种复杂的情况,他们就用智能化系统配合5G通信、大数据还有数字孪生技术来盯着看。系统会实时反馈设备状态、围岩变形这些参数,看着数据来调节刀盘转速和推力。再加上超前预报地质情况和及时注浆这些办法,最终把风险都给化解了。靠着这些新技术和精细化管理,这台TBM创下了连续三个月掘进超过400米的记录,“安全、平稳、高效”这几个字算是落到了实处。