问题:重大铁路工程建设点多线长、工序复杂,叠加材料波动、工艺差异和现场条件变化,容易混凝土性能、结构耐久性等关键环节埋下质量隐患。尤其在隧道洞碴加工机制砂等新做法应用中,原料岩性复杂、级配波动明显,源头控制不到位时,可能导致混凝土工作性不稳定、强度离散增大等风险,进而影响隧道、路基、桥梁等关键工序的均衡推进。 原因:近年来项目建设更加注重资源集约与绿色低碳,机制砂替代天然砂成为不少工程的现实选择。天陇铁路建设采用隧道洞碴加工机制砂,在降低外运与采购成本的同时,也把“原料来源多变、生产过程波动”的管理难题摆到台前。传统材料检验多集中在进场端,面对加工过程中的波动,容易出现“发现问题但纠偏滞后”的情况。此外,施工环境、运输距离、拌合站工况变化等因素,也对配合比适配性提出更高要求,单一、固定参数难以长期覆盖现场需求。 影响:试验检测是工程质量的“前哨”,价值不仅在于出具数据,更在于以数据支撑管理决策。中铁六局路桥公司天陇项目部试验室在专项考核中取得94.0分,体现其在样品管理、设备计量、人员资质、过程控制、资料追溯诸上的综合能力获得认可。更重要的是,围绕机制砂质量稳定、混凝土性能可控等关键问题开展的系列改进,为工程持续推进提供了稳定的技术支撑,也为项目降本增效创造了空间。据项目介绍,机制砂应用累计节约成本超过两千万元;此基础上,通过配合比二次优化继续降低材料消耗,新增节约200余万元,说明了质量管控与成本控制同步推进的取向。 对策:针对机制砂品质波动该源头问题,试验室主任刘晓平提出将质量管控关口前移,把传统“材料进场车检”调整为加工厂“出场车检”,将检验嵌入生产端,把问题尽量解决在源头附近。该做法关键在于形成及时反馈:一旦发现级配、含泥量等指标偏离,可迅速调整加工参数或分级堆放,减少不合格批次进入拌合系统。实施后,机制砂质量稳定性提升,混凝土工作性能保持良好,关键工序推进的波动得到缓解。 围绕混凝土配合比适配性,试验团队持续开展二次优化。通过系统分析砂石料特性、现场施工条件和结构强度需求等因素,建立配合比动态数据库,结合试验检测与数据分析开展多轮迭代,使配合比在满足设计与规范要求的同时,兼顾材料利用率与现场可施工性。相比一次性“定方案”,动态优化更适合长期、跨季节施工的铁路项目,有助于在原材料波动与工况变化中保持性能稳定。 在管理层面,项目试验室以标准化建设夯实基础:从环境设施布置、仪器设备检定维护,到人员资质配置、检测流程闭环,再到资料归档可追溯、监督覆盖全过程,逐步形成较为完善的制度体系。刘晓平提出“试验室是工程质量的眼睛,标准就是准星”的理念,强调以统一标准减少人为差异,以过程记录保证责任可追溯。项目试验室连续三年获得企业内部“优秀项目试验室”称号,也反映出标准化管理的长期成效。 技术创新同样成为提升检测效率与数据可靠性的抓手。针对喷射混凝土试件拆模效率低、易破损等问题,团队研发配套工装设备,提高样品制作效率与规范性,减少人为操作误差,为数据真实性与可比性提供保障。实践表明,面向现场需求的微创新,往往能以较低成本带来效率与稳定性的双提升。 前景:随着铁路建设向高质量、全寿命周期管理推进,试验检测将从“事后判定”进一步向“过程控制、风险预警、数据治理”延伸。机制砂等新材料、新工艺应用将更普遍,对源头管控、生产过程监测、配合比动态适配提出更高要求。以天陇项目为例,将检验节点前移、以数据库驱动配合比优化、用标准化体系固化流程的做法,具有较强可复制性。下一步,如能在数据采集、跨环节协同和质量信息闭环上继续深化,试验检测的数据价值将进一步释放,推动工程质量与施工效率同步提升。
二十六载坚守,刘晓平团队以专业与韧劲守住质量底线。他们的实践既为天陇铁路建设提供了可靠技术支撑,也为同类工程新材料应用与过程质量控制上提供了可借鉴的路径。面向交通强国建设,这样的匠心与担当将激励更多建设者把每一道工序做扎实,打造经得起检验的精品工程。